NMRV040減速機(jī)與電機(jī)聯(lián)軸器中心不正造成濕磨機(jī)振動(dòng)大處理。脫硫濕式球磨機(jī)用于石灰石—石膏濕法脫硫系統(tǒng)中石灰石的粉磨。濕磨機(jī)是由主電機(jī)、RV40減速機(jī)、回轉(zhuǎn)部、慢速傳動(dòng)部、起重裝置、給料管、下料管、出料裝置,環(huán)形密封,高低壓潤滑站以及基礎(chǔ)部分等組成。其工作原理是由三相異步電動(dòng)機(jī)通過蝸輪減速機(jī)與小齒輪連接,直接帶大周邊大齒輪減速傳動(dòng),驅(qū)動(dòng)回轉(zhuǎn)部旋轉(zhuǎn),筒體內(nèi)部裝有適當(dāng)?shù)哪サV介質(zhì)(鋼球),磨礦介質(zhì)在離心力和摩擦力的作用下,被提升到一定高度后,呈拋落狀態(tài)落下,欲磨制的物料由料管連續(xù)地進(jìn)入筒體內(nèi)部,被運(yùn)動(dòng)著的磨礦介質(zhì)粉碎,并通過溢流和連續(xù)給料的力量將產(chǎn)品排出機(jī)外,以進(jìn)行下一段工序處理。
某脫硫濕磨機(jī)傳動(dòng)部分電動(dòng)機(jī)與RV040減速機(jī)高速軸采用彈性聯(lián)軸器連接,蝸輪減速器低速軸與濕磨機(jī)傳動(dòng)軸同樣采用彈性聯(lián)軸器,RV減速機(jī)減速比是6.3:1,電動(dòng)機(jī)工作轉(zhuǎn)速為996轉(zhuǎn)每分,濕磨機(jī)的工作轉(zhuǎn)速為158轉(zhuǎn)每分。運(yùn)行一段時(shí)間后,發(fā)生了電動(dòng)機(jī)與蝸輪減速機(jī)彈性聯(lián)軸器彈性橡膠塊老化變形脫落的異常情況,修復(fù)后投入正常運(yùn)行,但是設(shè)備出現(xiàn)了振動(dòng)增大現(xiàn)象,主要表現(xiàn)在電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承和RV減速機(jī)高速端軸承,振動(dòng)在170微米左右,而正常運(yùn)行中軸承振動(dòng)小于70微米。
故障判斷:設(shè)備振動(dòng)主要表現(xiàn)在電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承和蝸輪減速器高速端軸承徑向的兩個(gè)方向上,設(shè)備一開始投產(chǎn)時(shí)振動(dòng)狀態(tài)良好,說明原來脫硫濕式球磨機(jī)是正常的。從振動(dòng)部位傳遞性規(guī)律上分析,一般靠近故障部位的振動(dòng)應(yīng)大于遠(yuǎn)離故障的部位,結(jié)合RV減速機(jī)和電動(dòng)機(jī)兩端軸承振動(dòng)大小,故障部位應(yīng)靠近電動(dòng)機(jī)與蝸輪減速機(jī)彈性聯(lián)軸器。根據(jù)軸承振動(dòng)相位,電動(dòng)機(jī)和NMRV40減速機(jī)彈性聯(lián)軸器兩端軸承水平方向振動(dòng)近于反向,重直方向振動(dòng)反向大于同向,故障部位應(yīng)該位于彈性聯(lián)軸器側(cè)附近,具有偏角不對中的特征。電動(dòng)機(jī)斷電后,其驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)沒有立即消失和明顯降低,說明振動(dòng)故障不是電氣因素引起的,可以排除電動(dòng)機(jī)故障。根據(jù)以上分析,診斷為電動(dòng)機(jī)與蝸輪減速機(jī)彈性聯(lián)軸器中心不正,有必要進(jìn)行檢查和驗(yàn)證。
處理措施和效果:停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)彈性聯(lián)軸器中心偏差很大,上、下張口超標(biāo)0.50毫米,同時(shí)檢查了彈性聯(lián)軸器晃度,RV減速機(jī)側(cè)外圓晃度為0.30毫米,電動(dòng)機(jī)側(cè)外圓晃度為0.25毫米,由于聯(lián)軸器外觀變形,拆卸修復(fù)后重新裝配?;匮b后聯(lián)軸器外圓晃度小于0.05毫米,同時(shí)外圓、張口偏差均小于0.03毫米。處理后設(shè)備狀況良好,電動(dòng)機(jī)兩端軸承振動(dòng)均小于42微米。
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